记者观察网山西2月20日电(记者 王永霞 通讯员 张姣姣) 今天的掘进进尺就是明天的原煤产量。作为集团公司煤炭板块的主力生产矿井之一,赵庄煤业着眼当前,谋划长远,千方百计在设备改造力度、技术创新能力、优化工序管理、严格考核奖惩上协同发力,着力破解掘进提效“卡脖子”难题,以顺畅的采掘衔接为矿井内涵式高质量发展注入新动能。
掘进提效,设备升级是关键点。工欲善其事,必先利其器。赵庄煤业大力依托先进装备提效,加大新机组在底抽巷的试验和应用,由于新机组维护简单,不仅降低了事故率,更有效提升了掘进效率;建立油脂化验室,定期化验掘进设备油脂,并组织掘进队组机组、钻车检修人员到厂家进行液压培训,大幅降低掘进设备液压系统故障。同时,针对部分掘进设备使用周期长、设备老化的问题,该公司制定掘进设备回收奖励制度,组织有计划按步骤检修更换大件,延长设备使用寿命,有效降低各类机电事故发生的频次。
掘进提效,优化瓦斯治理模式是突破点。随着五盘区小煤柱有条不紊地回收,赵庄煤业井下生产已全面进入高瓦斯区域,因此全力突破高瓦斯制约是掘进提效的关键所在。结合赵庄矿井煤层透气性差、衰减速度快的特殊性质,该公司严格以“地面先行、先抽后采、边采边抽、立体抽采”为指导,在矿区内全面推行三区联动立体抽采模式,首先地面预抽采,其次井下实行“穿层钻孔+水力冲孔”和“定向钻孔+水力冲孔”的治理模式,有效提升瓦斯抽采效率,并根据巷道掘进进度,建立卸压区瓦斯抽采动态管理机制,为井下巷道掘进提供优越的先行条件。
掘进提效,优化工艺是主攻点。赵庄煤业煤层埋深较深,呈现煤体酥软的特点,且在底抽巷抽放打钻影响下,造成掘进巷道多次补充支护,这大大制约了掘进效率。该公司多方调研、综合考量后,制定了锚注一体加固工艺增强帮部稳定性,也避免了因预紧力不足补打锚索重新加固的现象;大力试行“锚杆支护+锚索补强”支护工艺,降低了支护成本,增强支护效果,提升支护效率。同时,该公司优化巷道穿层掘进工艺、引进柔性网封迎头工艺、推广锚杆扭矩倍增器等,提高锚杆预紧效率,增强支护效果,极大地释放了掘进提效动力。
掘进提效,严格考核奖惩是着力点。依托掘进大提效活动,该公司围绕全年掘进进尺目标,倒排工期,分解细化任务指标到队组、到班组,树立“起步即决战、开年即冲刺”的紧迫意识,以进尺完成量和进尺完成率为衡量依据,排名打分公示成绩,以赛促对标、以赛促提升,倒逼掘进队组狠抓工序管理、加强职工培训,提高单进水平。同时,业务职能部门定期召开掘进提效会,针对掘进中的疑点、难点、共性点制定切实可行举措,为掘进提效发挥“协调官”“服务员”的作用。